炼铁总厂在全国钢铁生产设备节能降耗评比中“连下四城”
发布于 2021-09-02 16:36
日前,在中国机械冶金建材工会全国委员会与中国钢铁工业协会举办的2020年度“全国重点大型耗能钢铁生产设备节能降耗对标竞赛”评比中,炼铁总厂四座高炉和烧结机脱颖而出,收获满满:
1号高炉和4号高炉获“创先炉”称号、
B号高炉和A号烧结机获“优胜炉”称号。
近年来,总厂认真贯彻落实中国宝武和马钢党委智慧制造、绿色发展,大力推进生态文明建设的决策部署,在保持高炉和烧结机长周期稳定顺行的基础上,通过加大炉机设备节能降耗前沿技术研究、创新设备管理减少非计划停机、提高煤比降低高炉燃料成本、持续挖掘厚料层烧结经济潜力、努力提高高炉TRT和烧结余热发电量等举措确保了炉机生产稳定高效顺行、各项经济技术指标不断提升。
1号高炉采取成立主要生产环节的技术组及创新工作室,致力于操作工艺和技术难题研究;建立高炉体检预警制度,将高炉体检体系中不同因素的影响具体体现出来,通过数据变化来量化分析;提高炉顶压力,充分发挥干法煤气处理系统的优势,努力提高TRT发电能力等措施使1号高炉2020年吨铁发电量为48.58kwh/tFe,比2019年TRT发电量提升9.58kwh/tFe。
4号高炉通过不断优化调整高炉上、下部操作制度,改进炉前操作,选择合理的铁口深度,调整炮泥参数,配合调整钻杆的使用,提高渣铁处理的稳定性,积极使用大矿批、定焦批操作,保证焦层厚度稳定的前提下,实现全年年产量285.35万吨,年均喷煤比144kg/tFe,较2019年的142kg/tFe上升2kg/t。
B号高炉2020年是一代炉役第14年,在安全生产的前提下,实施护炉保产攻关操作。在现有的原燃料基础上,通过中心边缘负荷的调整,矿石平台宽度和位置的调整稳定两道气流,降顶温,降消耗,稳定出铁,增加重叠时间,降低单铁口单炉出铁时间,保护碳砖,积极使用矿批,保证焦层厚度等操作,实现炉役后期全年年产铁水产量317.12万吨,燃料比498.4kg/tFe较2019年499.7kg/tFe下降1.3kg/tFe。
A号烧结机通过在巩固950mm厚料层烧结基础上,积极开展厚料层配矿技术研究;强化易故障部位和关键设备的周期性管理;全力推进设备“8保16”点检新模式;充分运用EQMS系统功能,以线上流程逐步规范点检日常的基础管理;以检修标准化管理为手段,提高检修效率和检修质量,确保设备高效稳定运行;充分利用关键团队功能,积极与公司相关职能部门协调配合,稳定矿料资源,活跃配矿思路等方式方法为增加产量和能耗降低提供了强劲支撑。
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供稿:程军
责编:金龙
审核:张俊
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